來源:http://www.ziboxinchuan.cn/news366614.html │ 發(fā)表時間:2019-6-28 9:50:00
高效復合脫氧劑具有較強的脫氧,脫硫,增碳能力,對改變鋼中央雜物形態(tài)分布,細化晶料,改善鋼的機械性能,提高鋼材質(zhì)量具有重要作用.使用高效復合脫氧劑做煉鋼材料,較使用硅鐵,錳鐵中的硅,錳元素成份收得率提高8-12%,降低了硅鐵,錳鐵加入量.使用高效復合脫氧劑完全取代了價格昂貴的純鋁,硅鋁鐵,硅鈣鐵,硅鋁鋇鐵,硅鈣鋇鐵等脫氧材料,脫氧效果更顯著,大大減低了煉鋼成本復合,復合脫氧劑的優(yōu)勢提高了可觀的經(jīng)濟效益.
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精煉渣的發(fā)泡性能與熔渣的粘度,表而張力和密度有關,一般用發(fā)泡指數(shù)來衡量.但熔渣發(fā)泡指數(shù)的測定建立在一定的熔渣成分范圍,一定的溫度,一定的吹氣速度等實驗數(shù)據(jù)的基礎上,而實際生產(chǎn)中這些因素隨著精煉要求的不同和生產(chǎn)過程的變化而不斷變化的,而且各生產(chǎn)單位具體工藝不同,因此所得到的結論對實際生產(chǎn)的指導意義有一定的局限性.螢石對發(fā)泡效果的影響非常明顯,一是使表面張力和爐脫氧劑渣精煉渣性能密度顯著降低,有利于爐渣發(fā)泡;二是使爐渣粘度降低,不利于爐渣發(fā)泡.因此要根據(jù)實際生產(chǎn)中所使用的渣系綜合考慮,合理控制其加入時間和用量.精煉渣泡沫化不但取決于熔渣的性質(zhì)也取決于氣量的大小,即使熔渣性質(zhì)好,由于氣量少,產(chǎn)生泡沫渣效果也不好.在精煉中后期由于渣中氧已脫得差不多,加入電石或碳化硅產(chǎn)生泡沫渣效果較差.為了改善精煉中后期爐渣發(fā)泡性能,可采用加入石灰石和少量碳粉組成的發(fā)泡劑,利用CO2與C反應形成的CO氣泡來促進熔渣泡沫化.
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